近期,保变电气油箱分厂夹件产品较为集中,交货急,生产周期短,且产品设计更改较大,频繁出现斜孔结构和台阶孔结构的情况。目前,油箱分厂加工斜孔、台阶孔的设备主要依靠12米龙门钻铣,不仅生产周期长,加工效率低,即使依靠延长工作时间、倒班作业加工,也不能满足生产进度要求。
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群众的智慧是无穷的。面对困难,保变电气杨旭工作室下料工段骨干葛继宏,不等不靠,开拓思路,积极寻找解决方案,第一时间联想到曾经参观数控钻床厂家时,厂家通过使用U钻加工低磁钢板钻孔,厚度20mm直径Φ50孔钻孔用时仅需7秒,对照分厂现用的普通麻花钻加工效率有大幅度提升。这种使用U钻头的高效率加工方式,是否能够借鉴到斜孔、台阶孔结构加工上呢……
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有“想法”还要能“落地”。为了让转瞬即逝的“想法”变成现实,葛继宏快速行动,多次电话、微信联系厂家人员,在得到U钻可以加工的肯定答复后,立即联系工艺人员确定钻头型号。此次推进过程中,也得到了工艺和采购部门的鼎力支持,经过分厂的多方沟通协调,终于在2023 9S01低磁腹板上成功试验斜孔钻孔加工,在一件废低磁板上成功试验台阶孔加工,试验均达到了预想效果。传统加工低磁腹板斜孔使用的普通麻花钻,需要两次钻孔完成,成活时间将近40分钟,新举措使用U钻加工是一钻成活,加工一个孔仅仅需要5分钟。过去加工一件低磁腹板斜孔一个白班加夜班也不能保证完成,现在使用U钻加工一件低磁腹板只需要一个多小时。
经过试验和综合测算,使用U钻加工斜孔、台阶孔相比原加工方法提高效率6-8倍。后续腹板斜孔、台阶孔使用此新型钻头加工,由过去每台近一周的加工时间缩短到一天能够完成一台的产能,有效缩短生产周期的同时,极大提高了劳动生产效率,为油箱分厂后工序加工赢得更多时间,也为公司各项生产任务打下了坚实基础。(张雅宁)
